熱門關(guan) 鍵詞: 橡膠消泡劑 油田消泡劑 農(nong) 業(ye) 消泡劑 水泥消泡劑
熱門關(guan) 鍵詞: 橡膠消泡劑 油田消泡劑 農(nong) 業(ye) 消泡劑 水泥消泡劑
海卓爾印刷材料潤版液消泡劑解決(jue) 方案
客戶類型
1、客戶信息:海卓爾印刷材料的潤版液在使用原來廠家的消泡劑,發現達不到他們(men) 原有的效果,透明度被影響,還參有懸浮物,因此找到了我們(men) 。
2、樣品信息:潤版液
潤版液來樣信息 | |||
外觀 | 無色透明液體(ti) | 氣味 | 淡香味 |
水溶性 | 水溶性良好 | PH | 5~6 |
粘度 | 稀 |
3、客戶要求:添加量為(wei) 0.1%左右。來樣加入消泡劑後,不能影響透明度,不能有漂浮物,懸浮物。將加入消泡劑後的來樣按潤版液:水=1:49開稀後,高速攪拌看消泡,抑泡效果。(用果汁機攪拌)。
消泡原理與(yu) 分析
1.起泡原因分析:
一、印刷剛開機時潤版液還沒走勻,溫度還達不到潤版液走勻要求,特別是在高速機上速度快,印刷壓力大增大潤版液與(yu) 紙張的剝離張力,紙板起泡和分層。此時隻有在墨輥上加點潤版液的減粘劑,橡皮布表麵清洗幹淨不能有殘留墨跡、汽油跡。在冬天或氣溫較低時對潤版液烘熱,減少潤版液的內(nei) 聚力,增加潤版液的流動性。
二、印刷機三滾筒不平使橡皮布很快失去彈性壓力增加,橡皮布及襯墊物不平整印刷麵高低不平隻能增加印刷壓力來補橡皮的低處,但高出部份當壓力增加後比正常的壓力就大。橡皮布表麵老化不能很好地傳(chuan) 遞印跡,表麵吸墨性降低,紙張在橡皮布表麵打滑此時增加壓力使紙張分層、起泡。
三、印刷實地、大墨量中因印刷效果要實、平,相對印刷壓力略微增加,對紙張的層間強度要求就高。同樣對潤版液也有較高的要求:潤版液較少的粘度但有良好的傳(chuan) 遞性,較強的著色力用少量潤版液達到平實的效果。這樣就能降低起泡與(yu) 分層發生。
造紙上的原因分析:
一.層間結合強度不足。造成此現象主要是由於(yu) 打漿時打漿工藝指標控製不當,層間澱粉質量不良等.
二.烘缸溫度曲線控製不當,幹燥過急,層間水份脫出過急,造成起泡現象.
2.起泡的危害:
①對生產(chan) 效率降低、能耗增加。
②印刷表麵缺陷及其生產(chan) 印刷難以進行等困擾。
3.消泡劑方案分析
1.潤版液消泡劑能使泡沫局部表麵張力降低導致泡沫破滅
該種機理的起源是將高級醇或植物油撒在泡沫 上,當其溶入泡沫液,會(hui) 顯著降低該處的表麵張力。因為(wei) 這些物質一般對水的溶解度較小,表麵張力的降低僅(jin) 限於(yu) 泡沫的局部,而泡沫周圍的表麵張力幾乎沒有變化。表麵張力降低的部分被強烈地向四周牽引、延伸,最後破裂。
2.潤版液消泡劑能破壞膜彈性而導致氣泡破滅
消泡劑添加到泡沫體(ti) 係中,會(hui) 向氣液界麵擴散,使具有穩泡作用的表麵活性劑難以發生恢複膜彈性的能力。
3.潤版液消泡劑JP-A能促使液膜排液,因而導致氣泡破滅
泡沫排液的速率可以反映泡沫的穩定性,添加一種加速泡沫排液的物質,也可以起到消泡作用。
消泡試驗對比
樣品編號 | 型號 | 實驗結果 |
A | B-205 | 添加量為0.7%時,有少量漂浮物,消泡稍好 |
B | B-206 | 添加量為0.4%時,有漂浮物,消泡稍好 |
C | B-207 | 添加量為0.9%時,有少量漂浮物,消泡稍好 |
添加量為(wei) 0.2%時幾款樣品都符合客戶需求。 | ||
配方選擇
消泡劑名稱:潤版液消泡劑 | |
成分如下:(詳情請谘詢手机星空娱乐app精細化工工程師:4000-330-863) | |
我要評論: | |
內 容: | |
1.尊重網上道德,遵守中華人民共和國的各項有關(guan) 法律法規,不發表攻擊性言論。 2.承擔一切因您的行為(wei) 而直接或間接導致的民事或刑事法律責任。 3.方案留言板管理人員有權保留或刪除其管轄留言中的任意內(nei) 容。 |
共有-條評論【我要評論】